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小型饲料粉碎机锤式破碎机除尘器除尘设备工作流程

发布时间:2021-11-08 17:57:43

小型饲料粉碎机锤式破碎机除尘器除尘设备工作流程

   在矿山开采和加工过程中会不可避免的产生粉尘。一道完整的矿山生产线,会经历众多的生产工序,每一道加工工序都会产生大量的粉尘。这些粉尘不仅危害矿山工人的身体健康,还会造成空气和环境污染。除此之外,粉尘还会减少机器的使用寿命,对于可燃性的矿山而言,粉尘还存在爆炸的危险,威胁工作人员的身体健康,给矿山带来较大的经济损失。在矿山除尘的防护方面,公司不仅要采用较为先进的技术和设备积极进行防护,定期清洗机器和设备。还应该对矿山工人进行自我安全防护教育。例如,在矿山生产和加工过程中,工人应该佩戴防尘安全帽和防尘口罩,还要对身体定期做安全检查。只有公司和工作人员的共同努力及合理的管理,才能实现矿山产业的健康发展。
  露天采石场除尘设备工作流程:
  1.根据露天采石场工作工况,先利用集尘罩收集采石工作过程中产生的粉尘,把扩散到空气中的粉尘马上收集起来。
  2.在经过除尘器内动力风机抽吸共同作用下,收集来的矿石粉尘由收尘罩进入通风管道,经旋风除尘器进行一级粗除尘,再由布袋除尘器进行二次精细除尘,达到除尘、提高作业效率的效果。
  1、壳体旋风除尘器类型设计,起到了局部旋风作用,减轻除尘器负荷。圆筒拱顶的体形,受力均匀。
  2、采石场布袋除尘器采用了自带的高压风机反吹清灰,使用场合没有气源条件同样使用,易损件少,维护简便、运行可靠,克服了压缩空气脉冲清灰时出现的弊病。反吹风作用力大,可采用长除尘布袋,充分利用空间,占地面积小。
  3、采用梯形扁除尘布袋振幅大,只需一次振击,即可抖落积尘,除尘布袋的使用寿命大大延长。
  4、采石场布袋除尘器自动控制回转反吹清灰,视入口浓度高低,全自动科学的调整清灰周期。较之定时控制方式更为合理可靠。
  目前在破碎机生产中,在除灰尘方面还存在一些问题,主要有:
  1、袋式除尘器的过滤面积选型过小,实际抽风量不足,破碎机下料口的除尘罩和破碎机腔内难以形成微负压,造成岗位环境粉尘较大。
  2、当破碎物料湿度较大时(雨后或物料淋水后),进入除尘器的粉尘颗粒较破碎干物料时粗,袋式除尘器易糊袋,下料器易堵塞,致使袋式除尘器通风阻力大幅增加,通风能力下降,扬尘严重。
  3、粉尘进入除尘器的管道,其入口管处的弯头使系统阻力增大,弯头部位易被粉尘磨损和堵塞。采用螺旋输送机和分格轮输送袋式除尘器捕集下来的粉尘,电耗增加,机械维护工作量加大;经常需要拆卸分格轮下料器,久而久之,下料器法兰盘漏风,加剧灰斗漏风。
  4、皮带机上的物料在下落过程中,空气与物料一起进入密闭的除尘罩内,含尘气体通过罩壁上的缝隙和孔口向罩外扩散,污染环境。另外,由于皮带机转角处除尘点设置不当,除尘器无论是开与停对下级皮带机的落差扬尘几乎无影响。因此,5号破石机运行以来,该除尘器就没有运行过,下级皮带机一直处在粉尘弥漫之中,其工艺布置改造前皮带机转角处除尘工艺布置。
  5、为了减少因破碎机壳体漏风造成的扬尘,在实际生产中,当物料干燥时经常在破碎机入口处淋水,其结果加剧袋式除尘器的滤袋糊袋和下料器堵塞。由于袋式除尘器是间歇性清灰,当除尘器正常工作时,分格轮的漏风也是个不容忽视的问题。
  6、袋式除尘器及配套件的故障较多,不仅影响正常的除尘,而且增加设备的维护工作量。从设备检修的统计情况看,配备件质量差是引起设备故障较多的重要原因。
  针对那些存在的问题,需要做一些技术措施上的改进:
  1、将破碎机和皮带机转角处的袋式除尘器分别更新为LNGM64-4型和LNGM4-8型袋式除尘器。根据粉尘的特性,采用拒水防油滤料。LNGM4-8型袋式除尘器露天布置,对其壳体进行保温防水处理。为了确保设备可靠运行,在购置袋式除尘器的关键配件时应注意品牌和规格型号,以减少设备的故障率。
  2、改进袋式除尘器的工艺布置,按皮带机的走向布置碎石机的除尘器;将袋式除尘器的标准型灰斗改造成双灰斗结构,这样取消了1台螺旋输送机,抬高袋式除尘器,有利于进风管的布置(风管的角度大);在进风口设置进风箱,使破碎机下料口的粉尘直接进入除尘器的进风箱,节省了弯头,减少了系统阻力,提高了收尘效率。灰斗锁风采用单层翻板阀,取消了分格轮下料器及其电动机,减少二次扬尘,提高除尘效果。
  3、皮带机转角处的扬尘受现场条件制约,其溜槽和除尘罩不能改变,除尘工艺布置采的形式,使除尘罩处于微负压状态,以消除皮带机的扬尘。
  4、根据既要有利于滤料和脉冲阀的使用寿命,又要考虑到灰斗落灰处的扬尘,为了提高破碎机和皮带机的综合除尘效果,在破碎干物料时,可根据需要在破碎机物料入口处适当淋水(要求在开破碎机10~20min后进行)。
  5、加强除尘设备的管理,定期检查除尘罩的密闭情况,发现问题及时处理。对岗位环境和袋式除尘器的粉尘排放实施目标管理考核,定期进行粉尘监测,利用经济杠杆调动岗位人员的工作积极性,提高除尘设备的维护水平,zui大限度地减少粉尘污染。
  经过技术措施上的改进之后,在除尘方面有了很好的效果与体会:
  1、改造后,破碎机和皮带机转角处的环境达到了设计要求,除尘器出口几乎看不到粉尘排放。运行3个多月来,设备还没有维护过。
  2、2台袋式除尘器内滤料无糊袋现象发生。
  3、需要注意的是,除尘罩挡尘帘的结构对除尘效果影响很大,挡尘帘不能采用1块旧皮带挂上就了事,应该将旧皮带剪成15~20mm宽,1/4部分迭加成1块帘子,这样既方便皮带机上的物料通行,又有良好的密闭性能。
  为了确保有良好的岗位环境,岗位工人除要加强除尘设备的维护外,保持岗位和破碎机设备的清洁卫生也是十分必要的。
  废钢破碎机除尘器泄不下灰来有很多可能,如果是新安装不久的除尘器且按时泄灰,造成不泄灰的原因可能有…卸料电机不工作或是减速机出问题造成卡壳造成运行不畅致使卸料电机无法正常工作,或是问题出在控制柜导致电机无法正常工作,这要观查是哪个卸料口不出灰了。二:如果有一段时间没有卸灰或很长时间没有卸过灰的造成内部灰尘积压过多造成堵塞,或因内部悍接或设计时造成的卸灰不畅,外加积灰造成堵塞,导致无法卸灰。
  了解了除尘器的工作原理以及卸灰过程我们再来分析怎也解决除尘器卸灰困难的问题。
  1、锅炉除尘器灰斗堆灰现象时常会发生,原因就是灰尘含水量过高,灰尘含有一定水量时产生粘结,不易脱落造成灰斗内搭桥,排除方法:除尘器可全部保温,灰斗处增设仓壁振打器。
  2、锅炉除尘器灰斗结灰原因可能是输送机没有与主风机同时运转,主风机在工作输送机不工作的情况下灰尘不及时的送走,这样会造成严重堆灰。排除方法:主风机开机前输送机、卸料设备提前10-15分钟运转,主风机停机后输送设备、卸料设备应继续开启30-45分钟,灰斗内无灰尘堆积,在停输送设备、卸料设备、这样下次除尘器运行就不会发生堆灰现象。
  3、卸灰器不适合带有高水价的粉尘卸灰,卸灰器的刮灰叶片的结构是V字形,在V字形之间产生粘结,待到一定时,V字形变成球形,叶片无刮灰能力,造成无法卸灰,输送机会绞死,减速电机会烧掉,灰斗堆灰。排除方法:卸灰器应拆除改用气动双层翻板卸灰器。

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